| Eléments/Parts | Comments | Poids/Weight |
| 1 fuselage | Structure et film de recouvremlent | 1626 g |
| 2 1/2 ailes avec ailerons et volets | Structure et film de recouvremlent | 703+714=1417 g |
| 2 1/2 stabilisateurs + gouvernes | Structure et film de recouvremlent | 120+125=245 g |
| 1 dérive + gouverne |
Structure et film de recouvremlent | 94 g |
| 2 clé d'aile | Aluminium | 150+40 = 190 g |
| 2 jambes de train d'atterrissage principal | Aluminium | 112+114= 226 g |
| 2 roues pour train d'atterrissage principal | mousse, plastique | 33+38 = 71 g |
| 2 carénages de roues (train principal) | fibres, peint | 52+55= 107 g |
| 1 set de fixation train principal | metal | 75 g |
| 1 roulette de queue + fixations | metal | 26 g |
| Guignols + chapes + cable | plastique, metal | 35+35+11= 81 g |
| 1 set de fixation d'aile | boulons, écrous ancrés | 29 g |
| 1 sachet d'accessoires + bras de servos | écrous, vis, rondelles, chapes, pièces de raccordement | 155 g |
| 1 set de visserie | métal | 10 g |
| 1 planche décoration 1 decoration sheet |
Adhésifs | 20 g |
| Total Kit | 4372 g 154.21 oz |
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Avant de commencer le montage du support moteur, vérifiez que la longueur de l'ensemble ne dépasse passe la taille du capot moteur qui doit être vissé sur l'appareil. Dans mon cas les 180mm (pare-feu -> milieu du support hélice) nécessaires ne posent pas de problèmes.
Installez le verrou du stabilisateur qui est constitué de deux pièces en plastique rouge. Le réglage s'effectue par vissage, les 2 crans doivent être utilisés. Pour vous aider vous pouvez démonter la trappe de visite sous le fuselage.
Il ne reste plus qu'à emboîter les deux demi-stabilisateurs sans oublier de connecter les rallonges des servos.
Les roues du train avant sont carénées et nécessitent un peu de travail. Commencer par marquer et percer (diamètre 4mm) les carénages des roues dans l'axe de la roue. Agrandissez le perçage sur le coté du carénage qui reçoit le support de roue (diamètre 8mm). Placer une rondelle en bois sur l'axe pour protéger le carénage en fibre.
Pour fixer le train principal sous le fuselage, dégager les orifices de fixation du film de recouvrement qui les obstrue. Pour cela utiliser un fer à souder. Quatre vis btr de fixation sont fournies avec le kit. Faites des tests de roulage et ajuster la position de la roulette de queue si nécessaire.
Vous devrez sûrement retravailler légèrement (à la lime ronde) les orifices des boulons pour obtenir un alignement sur les écrous ancrés du fuselage. C'est le cas sur mon kit, des quatre orifices aucun ne correspond à ceux du support d'aile. J'ai choisi de répartir les corrections sur les quatre en reperçant légèrement en biais. Prenez garde de ne pas modifier l'alignement de l'aile.
Vérifier la solidité ainsi que toute la géométrie de l'avion: alignement horizontal avec le stabilisateur, centrage de l'aile sur le fuselage, perpendicularité du stabilisateur avec la dérive... Apporter des ajustements si nécessaires. Prenez des repères pour faciliter cette manœuvre sur le terrain.
Vous devrez peut être ajouter des rallonges de servo pour parvenir au niveau de votre récepteur.
Le contrôleur (ici un H-Wing identique au Turnigy Sentilion) doit être accessible et bien refroidit. Positionné au plus près du moteur et à l'abri des vibrations. J'ai opté pour une localisation sur le coté gauche du support moteur. Pour mettre le contrôleur des vibrations, j'ai réalisé un support amortisseur en détournant des pièces de plomberie achetées dans un magasin de bricolage.
J'ai commencé par positionner, sur les bras du support moteur, 4 sections de tube cristal (diamètre 10mm). 4 colliers de fixation (pour tube en cuivre) et 4 clapets percés (joint de robinetterie) assurent le maintien du contrôleur. Les câbles sont maintenus en place par des colliers rislan et des gaines spirales en plastique pour éviter qu'ils ne touchent la cage tournante du moteur durant le vol.
Les fils d'alimentation du contrôleur sont fixés au-dessous du fuselage. Même si cela n'est pas nécessaire avec notre propulsion, j'ai utilisé des prises PK 6mm.
Les batteries Zippy 5000 mAh sont misent en série pour obtenir la tension de propulsion (10S) et sont placées longitudinalement. Elles sont avancées au maximum et sont au contact du pare-feu.
Un support double support en EPP est découpé au fil chaud sur mesure (145x80mm). Il maintient et sépare les deux batteries tout en permettant leur refroidissement. Une pièce en CTP (5x60x160mm) empêche les batteries de sortir de leur logement lors des vols dos. Deux ceintures de sécurité en velcro sont vissées sur le planché du fuselage pour empêcher les batteries de reculer lors des montées.
J'ai percé le dessous du Taxi 2400 pour que les fils des batteries sortent et connectent ceux d'alimentation du contrôleur. De cette manière il est possible de mettre le Taxi 2400 sous ou hors tension au dernier moment et sans avoir à démonter les ailes. C'est important pour la sécurité.
J'ai percé deux orifices latéraux d'entrée d'air dans le pare-feu pour refroidir les batteries. Le Taxi 2400 étant un avion thermique, rien n'était prévu pour amener de l'air frais dans le fuselage.
Une fois l'installation des équipements terminée, il faut sécuriser les connexions et immobiliser tous les fils (brides en caoutchouc empruntés à de vieux servos par exemple).
Un spinner blanc de 70 à 75 mm en nylon (Thunder Tiger) apporte une touche de finition indispensable au Taxi 2400.
Il faut repercer sa base au diamètre de l'axe moteur (ici 12mm) et ajuster au cutter les passages d'hélice sur le cône pour un résultat parfait. Après les essais une hélice bipale en bois remplacera l'hélice APC E pour plus de réalisme. Il manque peut être une grille de fermeture pour l'avant du capot moteur ?
Un pilote de 100mm est une dépense peu onéreuse (5$ chez Hobby City). Installé dans l'avion, il fait le bonheur des enfants et améliore le réalisme des vols à basse altitude. Pour minimiser le poids, j'ai utilisé deux vis qui traversent le montant du par brise.
Le système de commande de la roulette de queue ne donne pas satisfaction sur piste herbeuse. Lorsque le Taxi 1400 prend un peu de vitesse, l'arrière se déleste, les ressorts ne maintiennent plus la roulette et nuisent à la précision du taxiage. Je vous conseille de supprimer les ressorts et de connecter la chape directement sur la roulette. Pour cela j'ai supprimé les ressorts et rallongé les câbles de commande. J'ai du tordre les bras métalliques de la roulette pour qu'ils travaillent dans l'axe de la commande. Si vous le pouvez, remplacer complètement le système et utiliser une roulette de plus grand diamètre (40 à 45mm).
Tous les fils sont immobilisés et ne peuvent pas bouger pendant le vol. C'est le cas des fils du contrôleur, qui risqueraient de toucher la cage tournante du moteur, des fils de la batterie, des fils d'alimentation mais aussi de toutes les rallonges et fils des servos. Les moyens d'immobilisations sont nombreux et doivent être sélectionnés au cas par cas (colle chaude, brides amortissantes, collier rislan, vis et fils de fer plastifié..).
Les rallonges des servos de profondeurs doivent être maintenues en place. Leur récupération dans le fuselage, où ils tombent en dehors des vols, est difficile. Une pièce de mousse permet de constituer un arrêt définitif.
La numérotation des connecteurs des servos dans les demi-ailes fait gagner beaucoup de temps sur le terrain avant le vol. Si vous devez utiliser le récepteur sur d'autres avions, numérotés l'ensemble des voies.
Un adhésif armé permet de protéger le dessous du fuselage qui reçoit les supports du train d'atterrissage principal. Les serrages successifs ont tendances à détériorer le film de recouvrement.